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检修工作总结范文【优推4篇】

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检修工作总结【第一篇】

一、概况

(一)工期安排

计划:与运行联系在保证供煤的前提下分三阶段进行

实际:检修天数6月28至7月12日对东侧1至5跨进行调整检修,7月13日至7月21日对西侧10至15跨进行调整检修,8月24日至9月3日对中段6至9跨进行调整检修。

(二)调整检修内容

1、拆除大车轨道原所有防滑垫(橡胶垫)、垫铁,将轨道压板调松;

2、联系中元公司将大车轨道水泥梁基础二次灌浆清除;

3、根据中元公司测量后的水平标高数据,加工制作各型垫铁和契铁(δ:20mm,δ:16mm,δ:12mm,δ:8mm)。

(三)检修工作评语

本次桥抓大车轨道调整检修工作在发电公司各级领导及检修公司的正确领导下,全体参加工作人员在不影响运行供煤的前提下,克服了工作任务重、时间短工期紧张的困难。在整个改造工作中,检修人员严格执行检修工艺规程,确保了改造后设备一次性验收质量合格,整个检修过程没有出现不安全和设备质量问题。

二、简要文字总结

(一)施工组织与安全情况。

工作负责人:扬宁一,技术负责人:高强、龚立驰,安全负责人:张志燕,施工负责人:窦宗杰。

各施工工作人员在组长带领下,按照生技部下达的方案要求,施工中加强精细化管理,确保桥抓大车轨道调整检修工作的`完成。专业技术人员坚持深入

现场把关,确保设备检修工艺质量,并努力解决检修中出现的各种技术难题,最终达到确保桥抓大车轨道调整检修工作质量优良。专业安全员及班组安全员坚持落实安全措施,每天现场检查安全措施执行情况,特别是在大车滑线旁(靠江侧)以及高处作业、动用电火焊等整过施工过程的安全措施执行情况,工作人员的工作服、安全帽、切割机具、高处作业安全带的正确使用等等。注重从细微处检查核实,确保了检修现场未出现违章及其他不安全现象。

(二)调整检修中发现问题及处理情况。

因原安装轨道水泥主梁二次灌浆部分开裂致使钢轨螺栓、垫铁松动部分防滑垫脱落,两侧钢轨水平标高误差较大;两侧轨道中心找正,从新安装防滑垫,调整螺栓紧力和垫铁加固,联系中元公司二次灌浆。

(三)调整施工情况。

1、测得两轨道基准标高为米,每测量点间隔距离为米共计6点,由东往西(公路侧至江侧)数分别为:①或②或③或④或⑤或⑥或误差值最大为55mm,最小值为1mm;对角线误差最大值为19mm,最小值为11mm,纵向误差值为9mm对不同的基础标高分别采用Q235钢板,δ:20mm、δ:16mm、δ:12mm、δ:8mm作为轨道垫铁找正垫实,加垫后的水平中心标高为米,纵向误差小于3mm(轨道之间的跨距为米)。

2、此次调整检修所用垫铁共计568块,契铁65块,防滑垫568块,角铁、圆钢500Kg

(四)试运行。

桥抓重车、空车试运行时,电机及减速器启动平稳,大车轮毂与钢轨无明显擦痕与摩擦声。

锅炉项目部

20xx年xx月xx日

检修工作总结【第二篇】

11月5日,随着焦化装置开始吹扫,宣布了焦化装置20xx年度检修工作圆满结束,此次焦化装置检修工作,电仪车间在集团公司的领导和相关部门的支持和帮助下,在电仪车间全体员工及外来施工单位的共同努力下取得了圆满的成功,顺利完成了电气仪表检修的各项预定任务,达到了预期目标。

此次检修历时15天,经过电仪车间全体检修人员的共同努力,克服了人员少、任务重等各种不利因素,圆满的完成了检修任务。此次检修电仪车间共计划进行项目##项,实际共完成检修项目##项,其中临时增加检修项目##项。通过此次检修不但进一步提高了装置的运行能力,而且解决了一系列安全隐患问题。如:通过对直流屏电池组的修复和接地故障的排除,保证了6KV高压操作保护系统的正常运行;通过对400VⅠ段进线断路器的调换,解决了Ⅰ段进线断路器主触头温度过高的问题;通过对现场所有电动机接线盒进行开盖检查,避免了因压线不紧而发生的线路烧毁现象等。

其次,为进一步保持我们的技术优势,又要锻炼自己的队伍,实现节能减排,加大修旧利废力度,电仪车间决定在这次检修中涉及到电器仪表的核心技术工作必须自己完成,并会同生产车间、职能部室制定了详细检修计划。

从检修后,近一段时间的装置运行上看,此次检修是成功的,检修质量达到了预期的效果,各设备及电机运转良好,安全隐患降到最低。检修的成功与检修前充分准备、检修方案的合理制定以及检修施工过程中严格管理、检修过程方案的步步确认是分不开的。现结合历年检修的经验,根据今年装置的检修特点,总结如下:

一、以安全为重点,严抓检修过程中安全管理工作,确保检修无事故。每次检修,集团公司领导都反复强调确保检修安全。电仪车间高度重视集团公司的管理规定,从准备检修的第一天开始,就召开了检修工作现场会,要求车间上下把安全管理放在检修工作中的首位,当作头等大事来抓。对没有穿戴劳保用品的人员禁止其进入检修现场,在做每一项工作前首先落实安全措施,严禁违章作业,确保安全施工。电仪车间由于严格管理,狠抓落实,整个检修过程中,没有发生一起安全事故。

二、抢前抓早,确保检修材料及时到位

为了做到检修材料及时到位,保证装置检修的材料供应,我们于10月初完成了检修材料的统计工作,结合公司仓库存储情况,把材料计划及时上报,并随时与供应科进行勾通,时刻掌握材料供应动态。到10月21日检修前,除个别供货周期较长的材料外,其它检修材料全部到位,有力的保证了检修工作的顺利完成。

三、制定施工进度表,合理安排检修工作量,保证按时完成检修任务

今年检修工作量从总体上看,检修项目较杂、施工作业面较多,如不合理安排每日工作量将很难保证检修工期的如期完工。根据这一实际特点,电仪车间采取了在检修前先行施工的做法,将部分可不停机就能检修的'电气设备在检修前尽量施工完毕,这样,大大减少了检修期间的工作量。同时,制定了详细的检修施工进度表,充分结合考虑各项的施工特点,在确保安全施工的前提下,合理安排每一个项目的施工时间和施工进度。在检修期间,各施工项目严格执行施工进度,加班加点也决不落后。保证了施工进度按照预期计划顺利完成。

四、检修过程中做到步步有确认,项项工作有落实

在检修过程中我们严格按照《作业指导计划书》执行,每一项工作都落实到人,谁完成的谁签字的原则,真正做到不走过场,不怕麻烦,步步有确认,项项有落实。

五、在这次检修中,电仪车间完成的主要工作:(一)电工部分

1、电工人员对装置所有电机进行加油保养,对轴承损坏的电机更换轴承;

2、对装置照明灯具检查维护,对室外照明控制箱进行检修处理,对线路有问题的进行了修复;

3、对室内高压、低压配电设备进行检查处理;

4、加氢注水泵P3002C进行电源改造;

5、检查维护仪表UPS电源;

6、装置所有电动机接线盒开盖检查;

7、对夹层电缆进行整理;

8、对高低压配电室所有的电气设备进行清扫;

9、更换部分已坏的热继电器;

10、对直流屏电池故障和直流接地故障进行修复;

11、修复低压配电室1段进线断路器主触头过热故障;

12、加氢压缩机行车行程开关机械机构加油保养;

13、加氢焦化4台变压器清扫、检修;

14、重新铺设加氢焦化主控室空调电源线;

15、修复低压配电室405柜小母线;

16、整改焦化操作室线路;

17、制氮机线路绝缘处理;

18、P1503A/B电机改线;

19、冷干机故障修复;

20、汽油加氢行车修理;

21、加氢压缩机工艺联锁调试;

22、更换加氢焦化主控室、办公室日光灯;

23、现场检修动力箱检查维修;

(二)仪表部分

1、DCS监控画面报警点重新设定,DCS、ESD点检;

2、焦炭塔四塔钻具深度重新校对;

3、1#2#主烟道挡板拆检,维修投用;

4、1#、2#四路注汽流量校验或更换;

5、各调节阀气源过滤器拆检清理;

6、焦化1#2#3#4#焦炭塔各塔阀气源过滤器拆检清理;

7、除焦水电磁阀检查;

8、1#、2#炉快开风门执行器调校;

9、2#炉二路对流流量,二路辐射出口更换流量计;

10、1#、2#炉辐射进料调节阀拆检;

11、1#炉中压蒸汽流量计更换二次阀;

12、焦炭塔四塔塔阀校验;

13、焦化富气压缩机润滑油压力接点检查核实;

14、富气压缩机1#机定子温度检查;

15、富气压缩机联锁调试,富气压缩机仪表盘部分仪表效验视情况更换;

16、富气压缩机更换双金属温度计;

17、1#、2#更换氧化锆分析仪;

18、一、二期注汽流量效对;

19、辐射对流线及分馏焦炭塔区高温部位引压管打压加隔离液;

20、汽油加氢行车修理;

21、装置区玻璃板清洗;

22、脱硫压力调节阀校验并投入使用;

23、装置区仪表伴热线改造;

总之,20xx年焦化装置的检修工作已圆满落下帷幕,我们在检修过程中,即丰富了经验,又品尝到了精益求精、细化管理给我们带来的甜头,在以后的工作中,我们将继续发扬好成绩,力争将以后的检修工作做得更好。

检修工作总结【第三篇】

1.概况

1机组C级检修于20xx年9月14日开始,计划用时12天,实际用时10天。从总的检修情况来看,我专业的检修进度紧随主设备的进度,从20xx年9月14日至20xx年9月23日止,正常的检修工作已全部完成。所有校验点均按检修工作计划表的要求全部完成。本次检修项目完成率100%,设备消缺率100%,整机启动一次成功。

2.工程工期

计划工期:20xx年9月14日~20xx年9月26日实际工期:20xx年9月14日~20xx年9月23日

3.工作主要项目实际进度

烟气系统(CEMS)测点的检查及表计校验从9月14日开始,至9月23日全部完成。

压力变送器和开关及就地仪表校验从9月14日开始,至9月23日全部完成。

气动门的校验从9月17日开始,至9月23日全部完成。

4.检修过程中消除的主要缺陷

烟气系统中的采样滤芯堵塞较严重,反复吹扫仍无法恢复后,更换采样滤芯两个。原烟气温度测量元件子检查过程中发现热电阻的陶瓷部分已损坏,经工作负责人确认后,更换并检查合格后回装。CEMS净烟气温度测量元件(PT100热电阻)在检查过程中发现热电阻的护套腐蚀较严重,反复擦拭后仍无法恢复,经工作负责人确认后,更换并检查合格后恢复。

吸收塔除雾器冲洗系统更换气动执行机构四套。利用检修时间将1吸收塔除雾器冲洗水母管压力表的信号线重新走线,满足现场文明生产的要求。

机组检修现场发现有5处隔膜压力表隔膜损坏无法修复,更换压力表5块:分别在3台循环泵出口、供浆泵出口母管、1石膏排出泵出口母管压力。

机组三台循环泵电机内部接线端子排由于长期使用已经老化,利用本次检修机会对三台循环泵电机内部的接线端子排进行更换。

5.工作总体总结

检修情况详介

标准项目完成情况

压力变送器校验15台气动门检查18台就地仪表校验34只采样箱检查2台

检修过程介绍

本次1机组C级检修我们热控专业的主要任务是表计的校验,利用检修时间可以将所有热控测点进行疏通并将运行中无法处理的问题进行解决。

虽然我们多次进行300MW机组的检修工作,但是我们检修人员还在检修之前做了大量的准备工作,包括技术资料的收集、检修缺陷的提前统计、向运行了解情况等等。为这次顺利完成检修任务奠定了良好的基础。此次检修为C级检修,工期为两个星期,工作量较大,为了确保检修进度,我们每天的工作相当饱满,还要配合施工队伍参加事故高位水箱的调试工作,这是考验我们的一道难题,对我们的检修工作提出了更高的要求。针对这种情况,我们从做好职工的思想工作入手,要求他们在思想上高度重视,严把安全和质量关。在安全生产部领导的动员下,我们的检修人员都自觉加班加点,毫无怨言,以紧抓工程进度为目标,当天的。工作当天完成,确保每个工程节点有条不紊地完成。整个检修过程,我们始终紧随主设备的进度,尤其是在与机务的配合工作方面,我们努力做到接到配合工作任务,立即完成,决不影响总的进度。主设备检修完成,我们立即装复校验,以保证设备试运转的按时进行。在我们全体检修人员的共同努力下,最终圆满完成了这次检修任务,为机组的顺利启动贡献了一份力量。

技术准备工作

文件资料准备

在检修开始前,根据检修计划任务书及时进行人员分工。由各小组人员对自己所管辖的设备范围进行整理分类。检修开始后,根据检修作业文件包进行工作,严格按照检修作业文件包的进行作业。组织参加检修的工作人员全面进行学习,特别是对个别细小环节进行了强调。对保证检修安全进行,起到了重要的保障作用。

检修遗留问题及采取措施

由于1机组两台分析仪使用时间接近两年应返厂校验,而目前2机组属于停运状态,所以将2机组分析仪装在1机组分析仪机柜内,由于通道设置不同,所以目前1机组的故障灯常亮,但不影响正常运行,等1机组分析仪校验完立即回装。

检修工作总结【第四篇】

紧张而有序的检修工作在公司领导、设备科、调度室的指导、协调下已落下帷幕,回顾如火如荼的6号、7号两天的检修,我车间成绩与不足并存,经验与教训皆在。现认真总结如下:

一、检修中取得的成绩。

1、保质保量完成各项自检项目。

从八月底开始我们就召开以班组长和检修工为主的检修诸葛亮会,广泛听取大家对隐患提出的整改建议。而后我们仔细排查,及早制定措施与方案。在本次大检修中,我们依照计划不折不扣地执行,使设备处在较为良好的状态,共计完成大小项目7项。此外,我们又结合公司总的检修进度,完成了计划外的几项,如不打料的1#石灰乳泵拆检(叶轮堵塞,已清理),恢复3#石灰乳泵(已备用),清理回转筛,对钢棒、旋流器沉沙嘴的磨损情况进行了测量摸底,皮带输送系统的清理、护皮更换等工作量大,难度大的项目,为下一步的安全与文明生产奠定了良好的基础。

2、后期人员安排较为细致周密。

人是检修第一要素。检修前期,我们就着重对检修工和岗位工进行较为科学合理的安排,根据检修内容配备合适的人员负责该项目。尽量做到“人尽其才,物尽其用”。同时启动了激励机制,工勤人员将加班餐送到检修岗位上来,让大家有充沛的精力投入的大修工作中去。又为大检修提供了后勤保障,也充分调动了员工的积极性。尤其是岗位工与检修工的配合上很默契也很融洽,整个检修项目是在一种团结友爱,彼此体贴,互谅互信的良好气氛进行并结束的。

3、配合信阳安装公司完成了磨机背板的加固工作。

停车伊始,车间即安排用潜水泵1#棒磨机内残存的矿浆抽了出去,并在磨内接好了照明灯、轴流风机等且固定好。9月7日下午,信安公司电焊工到达现场,车间安排专人陪同进入磨内清理背板间隙内的矿浆并擦干方便其补焊。期间,翻磨两次。22:20棒磨机内前后背板的五道间隙终于完成了加固工作。车间同时完成了对棒磨机内钢棒的磨损程度进行了实测,I组为71mm,II组为85mm。

4、检修与现场清理同步进行。

检修现场给人的第一印象一般是“脏、乱、差”,尤其是原料车间,前期生产被动造成的事故痕迹仍未完全消除。对此,车间高度重视,按照车间内区域卫生划分及包机设备责任人的'划分,督促人员提前参与,穿插清理。做到人走场地清。

5、检修期间安全措施贯彻到位,职工劳动保护意识增强,安全员现场监护,不安全不检修。整个检修我车间未发生一起安全事故。

6、检修设备、资料整理保存。

二、本次检修中存在的不足

1、检修项目的安全措施审批滞后,虽然也是在检修开始前完成了检修安全措施的审批、学习,但毕竟是安检科一再督促下完成的。

2、前期人员的检修工作有些松散。

9月6号,全公司的大检修正式拉开序幕,我车间也不例外。针对球磨机主电机轴瓦温度升幅较大的问题,我车间积极联系设备部门要求厂家到场参与会诊处理。结果,由于厂家人员迟迟不到,加之预定的36h检修时间,我方拿不定主意究竟如何处理为妥,如此,反复拆装轴瓦数次。虽然第一日的检修加班到晚上十点多,期间检修人员有空闲的时间等待下一步指令,最终“没出活儿”!直接导致第二日的检修人员、时间紧张,回转筛等没能彻底清检。

3、检修所需的材料、配件未准备齐全。

中间泵、矿浆泵机封数量不足,加上时间紧张未安排更换;棒磨机出料端筛网磨损较甚,备用筛网没有库存,只好临时处理了;另外,重要设备旋流器的配件沉沙嘴没有配件,我们只能拆下检查后重新装上搭配使用。

4、个别人的集体观念不强,检修工作中拖沓松散。

每月一次的例行停车检修,意义比较重大,尽管我们在停车前做了动员强调,但还是有人在检修期间休假。整体上大家都能发扬吃苦耐劳的精神,但个别人在检修工作中不够严谨,不够紧迫,东游西晃,也有部分人消极怠工,你推一下动一下,你不推他就爬下。虽然没有影响整个检修进度,但是给人的感觉却不好。

七分准备,三分检修。针对以上不足,我们将召开班组长级检修工作总结会,对存在问题的个人提出批评,对表现优异的同志给予一定的表扬和经济奖励,力争在下一次的检修工作中做的更圆满。

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